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皖北煤电集团“硬核”科技促安全生产
2020-03-26 18:10:39   来源:中国企业网安企在线
作者:刘海燕 马传跃
  打造4个自动化工作面,任楼矿8258自动化工作面每班仅需出勤14人,与普通工作面相比,减少了11人;……
  近年来,集团公司积极推进机械化、自动化、信息化、智能化“四化”建设,促进了安全生产比翼齐飞,截至3月12日,安全生产681天……
机械化提效率
  “钱营孜矿用机械化代替自动化,硕果累累,仅引用巷道修复机,降低撕帮、卧底风险系数和劳动强度,工效就提升了8倍……”该集团下属钱营孜矿生产技术部王德帝告诉记者。
  钱营孜矿综采工作面应用两巷超前自移支架,取消人工挑棚;应用液压支架安装平台及撤除机械手,建立标准安装拆除作业线,实现了减人提效;应用单元式支架代替单体,提高大断面、工作面超前应力显现明显地段巷道的支护安全;掘进系统全面使用综掘机掘进,推广掘锚护一体机,实现平均单进8.3米/日、最高单进13米/日、钻进效率提升1.5倍的成绩,实现了液压锚杆钻机远距离操作,避免了频繁搬运锚杆钻机、安拆风水管路,杜绝了锚杆钻机伤人风险。
  长距离巷道皮带运输应用集中控制监视系统,实现多部皮带机统一操作。辅助运输系统全面应用齿轨卡轨车、异型轨无极绳牵引卡轨车,安装风动单轨吊,解决采掘工作面辅运系统“最后100米”的连续运输问题。
新技术增产量
  该集团下属恒源矿推广优化“110”工法沿空留巷,“110”工法沿空留巷成功在Ⅱ633及489工作面回采,目前两面均已收作。其中Ⅱ633工作面机巷又留做Ⅱ634风巷使用,留巷2000米,效果较好的有1200米,实现了“一巷两用”,解决了单翼采区内工作面顺序开采的难题。恒源矿生产技术部杨文辉告诉记者,“在Ⅱ63采区共计留巷3700米,多回收煤炭资源2.1万吨,直接经济效益1260万元。”
  该集团下属五沟矿科学释放回采上限和断层煤柱资源,优化异形工作面布置、精准试不停产连续接架拆架等方式,多回收边角块段资源近15万吨。任楼矿7255工作忙过断层期间,精心设计、精准探查、精细管理,持续优化推进方案,多回采原煤2.1万吨。
  切顶卸压无煤柱自成巷开采技术成功运用。祁东矿7135工作面成功实施“大埋深中厚煤层复合顶板切顶卸压无煤柱自成巷开采技术(110工法)”,实现了省内首个自然发火、突出矿井无煤柱自成巷,提高了资源回收率,多回收煤炭5万吨,直接经济效益2000多万元,保证了7133工作面按期投产,缓解了矿井接替紧张局面。
自动化夺高产
  2020年,在突如其来的疫情面前,该集团采取自动化操作助推复工复产,成效明显。耽误的时间怎么办?损失的产量怎么补?众多问题面前,任楼煤矿用一波智慧操作,完美对冲了疫情带来的产量损失。
  “液压系统工作正常,支架正常,割煤机各项参数正常……”3月15日早班,任楼煤矿8258工作面机械轰鸣。预备区职工刘飞和同事们,一遍遍巡检设备运转情况。直至确认无误后,他向集控中心下发了“开始割煤”指令。
  接到指令后,百米之外的集控中心操作人员摁下启动按钮,采煤机滚筒快速旋转,煤块应声而下,“搭乘”煤溜子,如潮水般涌向机头、驶向地面……演绎着“不见矿工身和影,只见乌金滚滚来”的神奇画面。
  “受疫情影响,从春节到2月10号,我矿一直无法正常生产。政策性复工复产后,借助智能化、机械化装备,矿产能迅速恢复。仅仅十余天就完成了当月产量预算计划,硬是把失去的时间和产量给夺了回来。进入3月份以来,每天生产5000多吨。”刘飞说。
  8258工作面是任楼煤矿首个智能化采煤工作面,该智能化系统由集控中心、支架电液控、智能煤机、视频监控、千兆网络等组成,通过智能化控制系统及各子系统之间的系统融合,利用稳定集控系统控制智能化采煤机控制、LASC惯导系统、可靠电液控控制等系统,操作方式由原来的现场操作转变为自动化控制、人工干预操作,使作业人员远离危险区域,有效提高了现场作业安全系数。
  据悉,智能化设备的投入使用,极大地改善了现场作业环境,提高了劳动效率,减少作业人员。以采煤专业最典型的井下支架操作工来说,以往一个工作面至少需要2名支架工,采用智能化无人开采技术后,液压支架实现自动跟机连续推进,仅需1人在工作面进行安全巡视即可。煤矿生产一线正式告别了人海战术、贴身战术。
科学化治灾害
  地面水平井压裂排采瓦斯技术初见成效。该集团下属祁东矿II三采区II7133工作面71煤层实施了地面水平井压裂排采瓦斯技术试验,实现对强突出煤层超前进行地面区域治理的目的。目前,该项目钻井工程及压裂工作全部完成,已进入正常排采阶段,现日产气量达2000立方米。
  定向钻孔“以孔代巷”抽采技术取得实效。该集团下属五沟矿、祁东矿、钱营孜矿成功实施大孔径、长深孔“以孔代巷”瓦斯抽采技术,累计施工定向瓦斯治理钻孔28368米,有效减少普通钻机施工钻孔51513米,减少钻场260米,瓦斯抽采效果显著,实现了瓦斯治理钻孔工程和巷道工程的双降。
  皖北煤电集团党委委员、总工程师吴玉华说,“2020年,该集团着力实施‘88385’工程,新建3个自动化工作面、4个电液控工作面、10条掘修机械化作业线,安拆作业全部实现作业线标准化,巷修机械化实现全覆盖,综采工作面综合单产提高15%,掘进综合单进提高10%。充分发挥机械化换人、自动化减人效能,彻底把员工从强度大的作业场所解放出来,自动化工作面单班出勤人数力争控制在25人以内,快速掘进成套装备系统单班出勤人数力争控制在15人以内,人均效率提高10%。”

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